检验员年终工作总结2 转眼间已经成为昨天 。 在这过去的一年 , 对于佳茂来说是不平凡的一年 , 我们进行了多项设备及原(物)料改造;也经受了全球金融危机带来的冲击 , 让人感慨颇多 。
一、各品质目标达成状况汇总
1、返修率超标主要表现在上半年 , 平均返修率为xxx% , 主要原因为产品所使用大电流三极管及hd0802、hd0808 ic本身来料品质影响等问题 , 下半年对经研发部对产品布线及来料方面物料的改善后 , 返修率为xx% , 在目标范围内 。
2、品质事故目标为0次 , 实际达成x次 , dip造成的为x单 , 与smt相关的x单 。 主要由以下几个方面的原因造成:
(1) 作业员及生产、品质对首件是不认真 , 造成批量事故 , 对于此类原因造成的品质事故 , 需加强ipqc对首对核对方法及特别注意事项的要求 , 同进要求组长对首件进行再次确认 , 杜绝此类问题的发生 。 在20xx年此类问题共发生一单 , 即a拉生产rc8202l-hdu板卡时莲花座应插(上)绿蓝红(下)红白黑 , 插错为(上)绿蓝红(下)白红黑 , 共计1500pcs , 已过炉 。
(2) 因生产通知单特殊要求而在生产部补焊段发生产品质事故是20xx年品质事故最多的地方 , 共发生产了x起品质事故 , 分别是:a拉生产rc1389l-x6时生产通知单要求不增加片而实际增加了散热片 , 数量为2500pcs;b拉生产rc966xd-x6生产贴软件标应为xx而实际打成177 , 数量2540pcs;b拉生产rc966xd-lz时生产通知单要求过emc而晶振未接地 , 生产1000pcs 。 此类品质事故是ipqc容易出问题地方 , ipqc注重对插件段的管控 , 未对首件进行全面的核对后造成 , 针对此类问题 , 要求ipqc在对样图上注明产品要求(包括补焊段的特殊要求) , 检验首件时必须完成整个工段后再进行复核 , 然后再送给组长进行核对 。
(3)smt转入后段造成品质事故的2单分别是:rc1389l-x6因ecn及生产通知单错误造成;mst726acartv机型空贴二极管 , 在送检单上有注明而未通知dip段转板员造成 。
3、首件出错目标为0次 , 实际达成x次 。 主要有以下几点导致首件出错:
(1) 作业员及生产组长不仔细 , 未认真核对生产通知单、ecn等 , 导致送给品质ipqc首件错误 , 此类问题需生产相关人员认真核对相关文件 , 首件做好后再次进行确认 , 防止不良发生 。
(2) 资料升级后 , 不同pcb版本及其它问题造成生产未注意 , 按之前产品类型进行插件而导致首件错误 。
(3)20xx年ipqc对插机段的首件核对相对管理较好 , 插件段品质事故由20xx年十几单降到20xx年1单 , 在20xx年需继续努力 , 将插件段品质事故降为0次 。
4、来料合格率目标为97% , 实际达成96.98% , 主要在xx月份来料合格率太低 , 是今年以来最低的为93.89% , 造成未达标的原因为pcb来料不良 , 主要为pcb变形 , 每个供应商都出现类似现象 , 同时pcb不良在xx月份生产中明显增加 。 现已经要求各供应商加强管理 , 同时 , iqc需增加对pcb检验的项目及严格按要求进行检验 。 保证来料的合格率 。
5、iqc漏检/误检主要在oem物料上 , 对于此类问题将从以下几个方面进行改善:
(1) 对iqc本身的技能及作业方法进行培训 , 使技能增强 , 在核对物料时必须认真 , 有不清楚时需找组长或qe进行确认 , 清楚后方可判定 。
(2) 按现在公司状况 , oem物料特急的情况不能改善 , 需对iqc的作业顺序进行培训 , 使iqc在检验物料时能分清主次 , 检验时不会因时间急造成物料漏检及误判 。
6、iqc漏检/误检在国内物料上主要为莲花座及电解电容上面 , 因莲花座来料品质不稳定及颜色错等不良;电解电容主要集中在产品混料上 , 特别是xx月份 , 来料混料明显增加 。
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